产量跃升34,用工减少19,这家药企

对制药企业而言质量是天大的事,对药品质量的保证从来都是药企不争的责任。科学的工艺、可靠的设备都是产品质量的保证。为此,企业技改创新需持续推进,永远走在创新的路上。

年,成都九芝堂龙泉驿新基地正式投入使用。随着营销拉动,日益增长的销售需求对成都九芝堂的生产保障能力提出了更高要求。面对新形势,成都九芝堂上下一心,积极谋划,大胆创新。

一系列技改项目的实施,简化流程的同时降低了员工劳动强度。产量跃升34%,用工减少19%,项专利、万政府奖励……一串串数字,记录的不仅仅是成都九芝堂人的收获与汗水,更是成都九芝堂人的智慧与荣耀!

钻研技改不松动,九芝堂足光散质量、产能双提升

九芝堂足光散由水杨酸、苯甲酸、硼酸、苦参等药材组成,能清热燥湿,杀虫敛汗,用于湿热下注所致的角化型手足癣及臭汗症,是国内最早上市的首研明星产品。通过泡脚的方式,渗透更深、不留死角,杀菌更全面。该产品见效快,不含激素,销量连续十年保持增长,在国内“足光散”产品零售市场排名第一。

足光散原生产线包装设备在装、封箱及打包等环节为手工操作,是产能提升的瓶颈。为提高产能、提升效率,公司年下半年对足光散外包装工序进行自动化改造。成都九芝堂随即成立了以总经理熊开鹏为组长的技改攻关小组,多次组织各部门与设备厂家技术研讨和评审。

为了实现三台装盒机并线,每盒药间传送速度精确到0.秒,从硬件选材,到控制编程,技术攻关小组面临着不小的困难。以控制编程为例,需要测算出多种可能情形,为此总经理助理李宇专程请来成都地铁公司的工程师,最终成功破解难题,足光散外包装线实现全自动生产,不到一个月时间达到最高设计产能,使足光散从原料投料到成品打包,形成一条完整的流水线。

年下半年,公司又启动足光散粉碎投料系统技改工作,与设备厂家近三个月的技术交流和多次物料模拟测试后,设计出一体式投料、粉碎、混合技改方案。技改完成后的使用过程中,技改团队坚持采用创新工艺,不断优化设计,先后克服水杨酸结团、分装胀气、爆袋等问题,有效提升了足光散产品质量。

将成功经验复制,小金丸外包装自动线技改顺利实施

成功是可以复制的。有了足光散的成功经验,其他产品包装线的自动化改造更加游刃有余。通过集成创新,将工序联动,小金丸外包装自动线技改顺利实施,一条内外联动的高速小金丸自动化生产线呈现在我们面前。最高日产量达到件,包装工人从12人降至4人,生产周期缩短一半,生产成本大幅降低。

小金丸分包装联动线运行过程中,为了提高贴标工序生产线的可靠性,设备管理部创新应用了在线光学检测技术。熊开鹏和李宇还为此与各大贴标机厂家进行多次技术交流,最终经多方对比试验,找到了可靠的光标检测感应器,自制了一套标签检测和剔除装置,杜绝了标签漏贴事故的发生。

功能主治:具有散结消肿,化瘀止痛之功效。主治痰气凝滞所致的瘰疬、瘿瘤、乳岩、乳癖,症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处,推之能动,或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。

将技改创新渗透到企业的角角落落

类似的成功案例还有补肾固齿丸、生发丸、天麻钩藤颗粒等品种外包装半自动化改造等等,尝到技改创新甜头的九芝堂人,将技改创新渗透到企业的角角落落。

成都九芝堂始终坚持依靠创新促发展,鼓励员工提出各种合理化建议,达到实施小创新,带来大成效的目的。公司的胶囊平板铝塑包装机原来需要人工翻板检查是否漏装,维修员潘吉通过长期观察摸索,在出料口设计增加了一张尺寸、倾度合适的不锈钢板,使胶囊板下落过程中自动翻面,减少了人工翻板动作,降低了劳动强度,防止了质量隐患。类似的例子还有自制筛丸架,减少了丸药抛洒及报废情况;为真空微波干燥机加装排气缓冲罐,防止水汽返流等。每一项小的创新和改造都带来了极大的生产便利或成本节约,对生产质量工作的开展起到了关键作用。

科技创新是时代的趋势,是企业发展的动力,也是最大的财富。在振国董事长提出的四个融合理念中,“传承与创新的融合”颇为重要。新时期的九芝堂,不仅要注重优质文化的传承,更应重视科技创新的力量。

九芝堂|三百年好品质









































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